山東冠熙環保設備有限公司
主營產品: 通風機
工業除塵引風機-污水處理引風機廠-冠熙風機
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當引風機改進后的方法不能達到預期效果時,采用現代風機設計理論完成風機的設計,詳細介紹了風機各部件結構參數的選擇原則。葉片成形方法是基于葉輪流道橫截面積逐漸變化的原理。建立了風機葉片型線成形的數學模型。根據該數學模型,采用“雙圓弧”拼接法完成了葉片型線的繪制。建立風機三維模型后,對網格進行劃分,引風機采用N-S方程。結合SSTK-U湍流模型,對斜槽風機的原型風機、改進風機和設計風機進行了流量計算。將原型風機的計算結果與原始測量數據進行了比較,詳細分析了SSTK-U湍流模型計算結果的準確性,即離心風機的數值計算。(2)改造前后數據試驗:風機改造后,鍋爐正常運行1小時,運行參數穩定。湍流模型的選擇提供了很好的參考。引風機的瞬態計算方法,分析了瞬態計算中時間步長的選擇原則。采用瞬態數值方法對新設計的風機內部流動進行了數值模擬。在瞬態計算結果穩定后,利用FW-H模型對設計風機的氣動噪聲進行了計算。本文采用“風機三維建模-斜槽風機樣機數值計算-樣機內部流動特性分析-風機改進的確定和設計方案-噪聲計算的瞬態法”的技術路線,完成了風機的改進和設計。斜槽風機。
引風機邊界條件下的工作壓力為101325pa,入口邊界條件下的壓力入口,表壓為0,初始壓力為-50pa。引風機出口邊界條件設置有壓力出口,根據不同的工作條件設置不同的壓力值。其他邊界保持默認墻設置。采用三種不同的網格密度對離心風機的計算域進行離散。較小網格數為case1,網格數為1404467。在此網格的基礎上,相應邊上的節點數增加了1.2倍,得到了實例2。通過實驗和數值模擬研究了引風機的流場,這是研究離心風機內部流動的兩種主要方法。網目尺寸為2506630。然后將case2對應邊上的節點數增加1.2倍,得到case3的網格,即4647360。在三種不同網格密度下設置相同的邊界條件,經過計算,得到了引風機樣機在設計條件下的全壓、全扭矩和效率。從表中可以看出,在設計條件下,風機的總壓和效率隨網格密度變化不大。但是,由case1和case2和case3計算的值之間存在一些差異。考慮到計算的準確性和機器時間的消耗,后一個網格的數量是根據案例2的數量計算的。
具體引風機改造方案如下。
(1)對引風機和脫硫增壓風機的風量、風壓和系統阻力進行了試驗。測量了兩臺引風機在機組滿負荷運行時的實際運行數據。(2)根據試驗后實測數據,最終確定引風機改造方案。研究結果表明,引風機葉片結構復雜,不僅使風機難以加工,而且增加了風機內部的流動損失,降低了風機的效率。在原風機電機不變的情況下,風機葉輪直徑由2557 mm增加到2624 mm,葉片類型發生變化。隨著風機葉輪直徑的增大,殼體、葉輪、輪轂和集熱器都被更換。同時,為了提高風機出口擋板的密封性,對風機出口擋板、進口擋板和執行機構進行更換,以提高風機的效率。
(3)引風機軸承冷卻方式由工業水冷卻改為帶風機軸承冷卻,降低了用水量。
引風機的性能保證:
(1)風量(Tb點工況,145c):134m3/s;
(2)全壓升(Tb點工況,145c):7040pa;
(3)風機全壓升效率(BMCR):86%,風機輸入軸承。這兩部分的溫度監測大多采用遙控設備完成溫度數據的傳輸和監測。當然,引風機溫度傳感器也是常用的設備,可以完成機組保護和溫度監測。結果表明,采用數值計算方法可以簡單、準確地得到給定子午線分布的葉輪子午線輪廓。當溫度超過要求時,繼電器將發出警告。如果此時溫度變化明顯,繼電器內部的液體裝置也會發生劇烈變化,導致指針旋轉。如果指針指示的值達到負載極限,將發出警報。